國家(jiā)電投景德(dé)鎮發電廠——低低溫電除塵器係統示範
來源:人妻系列电影環保 發布時間:2024-05-20
生(shēng)態環境保護(hù)實用技術和示(shì)範工(gōng)程是我會麵向所有環保企事業單位的免費年度技術(shù)推廣服務(wù),從1991年至今,我們已累計推廣先進技術和工程4200多項。為便於相關方使用《2022年生態環(huán)境保(bǎo)護(hù)實用技術和示範工程名錄》(詳見關於發布《2022年生態環境保護實用技術和示範(fàn)工程名錄》的公告),中國環保產(chǎn)業協會編製了入選技術和工程的簡介,陸續公(gōng)布。簡介內容均由(yóu)入選(xuǎn)項目的申報單位(wèi)提供。
生態環境保護示範工程
2022-S-45
工程名稱
國家電投景德鎮發(fā)電廠——真空熱管換熱裝置及低低溫電除塵(chén)器係統示範工程(chéng)
推薦單位
福建省環(huán)境保護產業協會(huì)
申報單(dān)位
福建龍淨環保股份有限公司
業主單位
國家電投集團江西電力(lì)有限公司景德鎮發(fā)電(diàn)廠
建設和運行模式
國資EPC發包建設,電廠自主運行模(mó)式。
投運時間
2020年12月16日。
工程規模
燃煤電廠660MW機組,設計煙氣量3700000m3/h。
工藝流程
本項目(mù)改造工(gōng)藝流程為:真空(kōng)熱管換熱裝置設置在鍋爐排煙(yān)係統空預器與(yǔ)電除塵器之間的煙道。
粉塵比(bǐ)電阻是影響電除塵荷電及除塵(chén)效(xiào)率的主要因素,我國絕大多數電廠除塵(chén)器運行不好均與燃煤粉塵(chén)比電阻高有關,容易導致電除塵電場二次電(diàn)壓不高,電除塵難(nán)以有效的實現粉(fěn)塵荷電及收塵。實踐證明,通過換熱裝備將煙溫降(jiàng)低到90——110℃左右的低低溫狀態,可以降低粉塵比電阻,有效提高電除塵器電場二次電壓,大幅度提高除塵效率;另外(wài),通過低低溫電除塵器,可對煙氣中的SO3進行高(gāo)效協同捕集,從而避(bì)免下遊設(shè)備腐(fǔ)蝕及煙囪排放藍煙等問題。
本項目工藝係(xì)統:從發電機軸封加(jiā)熱(rè)器和8號低加(jiā)引出凝結水進入(rù)真空熱管(guǎn)換熱裝置,加熱後(hòu)的凝結水回到7號低加入口。通過調節閥控製可實現(xiàn)進入真空熱管換熱(rè)裝置的凝結水量調節,將電除塵器的入口煙氣溫度從145℃降至95℃,從而實現低低溫電(diàn)除塵係統的穩定(dìng)運行。
運行效果
1.真空熱管換熱裝(zhuāng)置性能測試
2021年1月,經測試,滿負荷(hé)工況下:換熱裝置平均煙氣溫降37.5℃,修正後出口平均溫度91.2℃;換熱裝置平均煙氣壓力降296.5Pa;換熱裝置(zhì)凝泵水側平均壓力降0.085MPa。測試結果及熱態運行數據表明,換(huàn)熱裝置(zhì)投運正常,各項運行指標均優於產品開發設計要(yào)求。結合實際測試分析,投運該裝置後可降低機組發電煤耗1.64g/kW·h。
2.低低溫電除(chú)塵器性能試驗
經2021年4月測試,600MW負荷下(xià)換熱裝置投運時,電除塵器煙(yān)氣流量2910940m3/h,降溫幅度42.7℃,測試斷麵之(zhī)間(含換熱裝置、電除塵器、換熱裝置至空預器出口煙道)阻力(lì)為704Pa,漏風率1.97%,出口標態幹煙氣粉(fěn)塵濃度15.5mg/m3,除塵效率99.93%,電除塵耗電量677.5kW·h。
換熱裝置(zhì)停運時,電除塵(chén)器的煙氣(qì)流量3131026m3/h,測試(shì)斷麵之間(含換熱(rè)裝置、電除塵器、換熱裝置至空預(yù)器(qì)出口煙道)阻力為733Pa,漏風(fēng)率1.95%,出口標態幹煙氣粉塵濃度25.4mg/m3,除塵效率99.89%,電(diàn)除塵耗電量960.0kW·h。
通過對比換熱裝置投運前後的測試結果(guǒ),可(kě)實現電除塵器入(rù)口(kǒu)煙(yān)溫降幅42.7℃,煙氣流量降低7%,煙氣阻力降低4%,粉塵排放濃度降低38.98%,電除塵器耗電量降低29.4%。
二次(cì)汙染控製
本係統在設備全生命周期內不會產(chǎn)生二次汙染。
達到的標準或(huò)性能(néng)
JB∕T 14090-2020 低(dī)低溫電除塵器用煙氣冷卻(què)器
JB∕T 12591-2016 低低(dī)溫電除塵(chén)器
JB∕T 12592-2016 低低溫高效燃煤煙氣處理係統
運行情(qíng)況
真空熱管換熱裝置自投運後已穩定(dìng)運行1.5年,各項運行指標(biāo)均達到設計值。在實現(xiàn)煙氣(qì)餘熱穩(wěn)定回收的同時,也保(bǎo)證了(le)低低溫電除塵器高效運行。
設備投運後1年內,視在線監測情況對熱管進行1次的正常排氣處理後即可保持長久(jiǔ)的(de)高效換熱工(gōng)作,平時(shí)僅需進行日常的聲波清灰器清灰,自身無需其他維護,維護工作量小。
此外,煙溫降低後,除塵效率提升,電(diàn)除塵器可調整至保效節能模式運行(háng),節省電耗,降低維護量;引風機進口煙塵濃度降(jiàng)低、風量下降、葉片磨損減少;脫硫塔(tǎ)煙氣量下降、煙溫降低,效率提升,可適當調整脫硫漿液循環泵的工作,實現(xiàn)節電的同時(shí)提高循環泵及塔(tǎ)內零部件的使用壽命(mìng),降低脫硫塔運行維護量。
在碳減排方麵采取的(de)措施
電(diàn)力行業的碳排(pái)放在我國碳排放結構中占(zhàn)比最大,降碳壓力也最大。本項目的成功實施,有利於解決好燃煤電廠及工業窯爐煙氣餘熱利用換熱(rè)器暴露出的磨損泄漏(lòu)導致的係列安(ān)全問題,對於穩定提(tí)高低低溫(wēn)電除(chú)塵(chén)效率及節能降碳(tàn),促進電力及非電行業清潔低碳轉型,具有極其迫切的工程示範意義。
真空熱管換熱裝置投運後,冷卻水不會泄漏到煙氣中(zhōng),可確保實現低低溫電除塵係統的低阻、高效(xiào)、安全運行,實現(xiàn)杜絕原煙氣餘熱利(lì)用器由於磨損導致的冷(lěng)卻水泄(xiè)漏引發(fā)的積(jī)灰板結、煙風係統堵塞及阻力大幅上升、引風機電耗增加問題,有效規避冷卻(què)水泄漏後電除(chú)塵器灰鬥(dòu)堵灰及電場跳閘(zhá)等安全隱患和排放超(chāo)標問題,確保機組鍋爐排煙治理係統的整體安全運(yùn)行(háng)環境。
真空(kōng)熱管換熱(rè)裝(zhuāng)置可(kě)將空預器(qì)出口的(de)煙氣溫度降(jiàng)低30℃——60℃,一方麵,降溫回收的煙氣餘熱利用可為機組降低煤耗≥1.6g/kWh,減(jiǎn)少CO2的排放;另一方麵,降溫後可提高電除塵(chén)器的(de)除塵效率,實現對SO3、Hg等多汙染物的協同治理(lǐ),並降低脫硫的降溫水耗、及電除(chú)塵器和引風機電耗。
碳減排效果
本項目采用真空熱管換熱裝置(zhì)後,降低(dī)標煤耗量約1.64g/kW·h,即年節約標煤量為4871噸,減少CO2排放量(liàng)14042噸(dūn)/年。通過測(cè)算,本(běn)項目年減少引風機電耗(hào)348.5萬kW·h,經折(shé)算可實現年減少標(biāo)煤耗1028.1噸,減(jiǎn)少CO2排放量2963.9t/年;根(gēn)據第三方測試(shì)結(jié)果,降(jiàng)低除(chú)塵器能耗282.5kW,相應年減少CO2排放約1114.89t。
綜上,真空熱管換熱裝置投運後,本項目可減少(shǎo)CO2排(pái)放約18120t/年。
示範點
“國家電投景(jǐng)德鎮發電廠#2爐660MW機組‘零泄漏’真空熱(rè)管換熱裝置及低低溫(wēn)電除塵器技(jì)改工程”首次(cì)將真空(kōng)熱管技術成功應用於大型燃煤電廠低低溫電除塵係統,填補了該領域的技術空(kōng)白,經專家鑒定整體達(dá)到國際領先水平,並(bìng)建議加快該成果在大型燃煤電廠的推廣應(yīng)用,助力推進(jìn)國家“雙(shuāng)碳”目標。
該項目創新設計三段式熱管換熱器(qì)及配套的(de)封裝技術,在實(shí)現高(gāo)效換熱、環保提效的同時(shí),滿足設備零泄(xiè)漏及高(gāo)可靠性運行(háng)要(yào)求;創新應(yīng)用熱管間工質互不相通(tōng)的承(chéng)載式換熱模塊,在提高設備(bèi)自身剛性、降低鋼材使用量的同時兼顧運行膨脹需求(qiú),並為設備調試、檢修維護提供更(gèng)為便捷的技術手段;創新應用(yòng)基(jī)於大數據方法的裝置運行狀態在線監控係統,實(shí)時掌握設備的運行狀態,及時分(fèn)析和預判故障信息,指導設備(bèi)運維管理,提升設備管控先進性水平;攻克真空熱管原位在線製作及修複關鍵技術,從而保證真空熱管換熱裝置(zhì)的(de)長(zhǎng)期高效使用。
項目節能降碳、環保提效效果顯著,為電(diàn)廠節省了(le)大量的設備運行與維護費用,為低低溫電除塵係統提供了一個節能提效、安全可靠的升級改造方案,為電(diàn)廠煙氣餘熱利用(yòng)換熱裝置的升級改造樹立了範例。