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來源:人妻系列电影(shèng)環(huán)保 發布時間:2020-11-27
一般A2/O工藝流程當脫氮效果好時,則除磷效(xiào)果較差,反之亦(yì)然,很難同時獲(huò)得好的脫氮(dàn)除磷的效果,所以特對A2/O工藝提出改(gǎi)進措施,以提高該工藝的整體處理效果。
1.在設計(jì)和運行中,保證汙泥回流比為(60~100)%
一(yī)般回流(liú)到厭(yàn)氧段的汙泥回流(liú)比為(10~20)%,其餘的則回流到缺氧(yǎng)段。這樣就減少了進入到厭氧段的硝酸鹽和溶解氧(yǎng)量,*大限度地維持了其(qí)厭氧環境,同時又保證了所需的汙泥濃度(dù)。
2.原汙水應能同時進入到厭氧段和缺氧段
根(gēn)據脫氮除磷生(shēng)化反應對有機碳源的(de)需要,通過閘門調節其進入厭氧(yǎng)段和缺氧(yǎng)段的汙水流量。有關研究表明,如要獲得較高的脫氮除(chú)磷效果,可按1/3汙水流入(rù)缺氧段來設計(jì)。
3.回流(liú)汙泥的提升用潛汙泵代替螺旋泵
同時回流汙泥和汙水進入厭氧段和缺氧段均采用淹沒式入流,以(yǐ)減少複氧。
4.厭氧段和缺氧段水下(xià)攪拌器的(de)功率一般按3~5W/m3來設計
過大則會在池內產生(shēng)渦流,導致混合液溶解氧(yǎng)升高(gāo),影響脫氮除磷(lín)效果;但攪拌功率過小則混合液中的汙泥(ní)可能沉積下來。
5.取消消化池,將剩餘汙泥直接經(jīng)濃縮壓濾成泥餅後作肥料使用
這樣避免了A2/O工藝高磷剩餘汙泥在(zài)消化過程中磷被(bèi)重新釋放和溶出,影響磷的去除效果。
6.A2/O工藝的汙泥齡取值應兼顧脫氮除磷二方麵的(de)要求
一般汙泥齡為15~20d為宜。
7.混合(hé)液回流比的取值應兼顧(gù)A2/O工藝脫氮率要求較高和降低運行費用二個方(fāng)麵
一(yī)般取(300~400)%為(wéi)宜,此時脫氮率可達70%以(yǐ)上,運行費用也不會太高。如果將缺氧池和好氧池設(shè)計成同心圓式,外圓為環(huán)形好氧池,采用轉刷曝氣推(tuī)流;同心圓的中(zhōng)間是圓形缺氧反硝化池,用潛(qián)水攪拌(bàn)器攪拌推流。從厭氧段出來的混合液通過缺氧池圓形隔牆上的開口進入好氧段,而好氧段混合液則通過隔牆上的旋轉門(mén)回(huí)流到缺氧段,混合液的回流(liú)量由控製旋轉門的開啟度來調節,使回流混合液不需用泵提升,大大節約了能耗,又保證了較高的脫氮率。我國昆(kūn)明第二汙水廠就是采用該種結構,效(xiào)果良好(hǎo)。
8.A2/O工藝設計中,要取(qǔ)得(dé)較好的處理效果和比較靈活的運行條件
一般采用設計參數:厭氧段(duàn)汙泥負荷率>0.10kgBOD5/kgMLSS·d;厭氧段進(jìn)水S-P/S-BOD5<0.06;缺氧段C/N>6;好氧(yǎng)段汙泥負荷率<0.10kgBOD5/kgMLSS·d;好氧段TKN/MLSS<0.15kgTKN/kgMLSS·d。
9.A2/O工藝(yì)中水力停留時間一般為6~8h,三段水力停留時間適宜的(de)比例為厭氧∶缺氧(yǎng)∶好氧=1∶1∶(3~4)
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