一般A2/O工(gōng)藝流程當脫氮效果好時,則除磷效果較差,反之亦然,很難同時獲(huò)得好的脫氮除磷的(de)效果。所以特對A2/O工藝提出改進措施,以提高該工藝的(de)整體處理效果。
① 在設計和運行中,保證汙泥(ní)回流比為(wéi)(60~100)%。
》一般回流到(dào)厭氧段的汙泥回流比為(10~20)%,其餘的則(zé)回流到缺氧(yǎng)段(duàn)。
》這樣就減少了進入到厭氧段的硝酸鹽和溶解氧量(liàng),*大限(xiàn)度(dù)地(dì)維(wéi)持(chí)了其厭(yàn)氧環境,同時又保證了所需的汙泥濃(nóng)度(dù)。
② 原汙水應能同時進入到厭氧(yǎng)段和缺氧段。
》根據脫氮除磷生化反應對(duì)有機碳源的需要,通過閘門調節其進入厭(yàn)氧段和缺氧段(duàn)的汙水流量。
》有關研(yán)究表明,如要獲得較高的脫氮除磷效果,可按1/3汙水流入缺氧段來設計。
③回流汙泥的(de)提(tí)升(shēng)用潛汙泵代替螺旋泵,同時回流汙泥和汙水進入(rù)厭氧段和缺氧段均采用淹沒式入流(liú),以減少複氧。
④厭氧段和缺氧段水下攪拌器的功率一般(bān)按3~5W/m3來設計。
》過大則會在池內產生渦流,導(dǎo)致混合液溶解氧升高,影響脫氮除磷效果;
》但攪拌功率過小則混合液中的汙泥可能沉積下來。
⑤取消消化池,將剩餘汙(wū)泥(ní)直接經濃縮壓濾成泥餅後作肥料使(shǐ)用(yòng),這樣避免了A2/O工藝高磷剩餘(yú)汙(wū)泥(ní)在消化過程中磷被(bèi)重新釋放和溶出,影響磷的去除效果。
⑥A2/O工藝的汙泥齡取(qǔ)值應兼顧脫氮除磷二方麵的要求,一般汙泥齡為15~20d為宜。
⑦混合液回流比的取值應兼顧A2/O工藝脫氮率要求較高和降低運行費用(yòng)二個方麵
》一般取(qǔ)(300~400)%為宜,此時脫氮率可達70%以上,運(yùn)行費用也不會太高。如果將缺氧(yǎng)池和好氧池設計成同心圓式,外圓為環(huán)形好氧池,采用轉刷曝氣推流;
》同心圓的中(zhōng)間是圓形缺氧反硝化池,用(yòng)潛水攪拌器攪拌推流。
》從厭氧段(duàn)出來的混(hún)合液通過缺氧池圓形隔牆上的開(kāi)口進入好氧段,而好氧段混合液則通過隔牆上(shàng)的旋轉門回流到缺(quē)氧段,混合液的回流量由控製旋轉門的開(kāi)啟度來調節,使(shǐ)回流混合(hé)液不需用(yòng)泵提升,大大節約了能耗(hào),又保(bǎo)證了較高的脫(tuō)氮率。
》昆明第二汙水廠就(jiù)是采用該種結構,效果良好。
⑧A2/O工藝設計中,要取得較好的處理效果和比較靈活的運行條(tiáo)件
》一般采用設計參數:厭氧(yǎng)段汙泥負荷率>0.10kgBOD5/kgMLSS·d;
》厭氧段進水S-P/S-BOD5<0.06;
》缺氧段C/N>6;
》好氧段汙泥負荷(hé)率<0.10kgBOD5/kgMLSS·d;
》好氧段TKN/MLSS<0.15kgTKN/kgMLSS·d。
⑨A2/O工藝中水力停留時間一般為6~8h,三段(duàn)水力停留時間適(shì)宜的比例為厭氧∶缺氧∶好氧=1∶1∶(3~4)。