汙水處理時氨氮和COD很低,總氮很高,是(shì)什麽原因?
來源:人妻系列电影環保 發布時間:2022-08-11
其實,氨(ān)氮達標,TN降不去的問題並不複雜,有時候調整一下參數就(jiù)達標了。
一(yī)、缺少碳源
在硝化反硝化過程中(zhōng),去(qù)除(chú)TN要求的(de)CN比理論為2.86,但是實際運行中因回流攜(xié)帶的DO的原因,CN(COD:TN)比一般控製在4~6,缺少碳源,是我目(mù)前遇到很多朋友TN不達標的*多的(de)原因之(zhī)一!
解(jiě)決辦法:
按CN比4~6,投加碳源,並根據出水TN調整碳源投加量!社區有碳源計算的軟件,如有需要的小夥伴可以計算(suàn)一下!
二、內(nèi)回流r太小
AO工藝的全稱是倒置硝化反硝化工藝,AO工藝的脫氮效率和內回流比成正比!根據脫氮效率公式(shì)η=(r+R)/(1+r+R),因為R一般是(shì)固定的,而且控製比例較小,所以,控(kòng)製比大的內(nèi)回流比r,越大脫氮效率越高,有些汙水處(chù)理(lǐ)內回流泵部分損壞或者選型(xíng)太小(xiǎo),會導致(zhì)脫(tuō)氮效率低!
解(jiě)決辦法(fǎ):
提高內回流比(bǐ)r在200~400%(有的脫氮工藝是內外回流合並在一起的,內外回流比也要(yào)控(kòng)製在這個範圍,這個範圍既保證了汙泥的回流,也保證了硝化液的回流,保證反硝化的脫氮效率)
三、反硝化(huà)池(chí)環(huán)境(jìng)破壞
這種情況的出現的標誌是,反硝化池DO大於0.5,破壞了缺氧環境,使兼性異養的反硝化菌優先利用氧氣來進行異養(yǎng)代謝,而(ér)不是利用硝態氮,使硝態氮無法脫除,導致(zhì)TN的整體升高,反硝化池缺氧環境破壞,後麵往往帶來的可能(néng)是氨氮的超標,原因是硝化細菌無法形成優勢菌種,不過曝氣池足夠大,還是沒有問題的!
解決辦法:
1、內回流過(guò)大,導致攜帶(dài)DO過多的,調小內回流比或者關小內回流處曝氣。
2、其他問題導致的DO高(gāo),例如進水(shuǐ)與水麵相隔過高(gāo),導致跌落充氧,要減(jiǎn)少高度差等。
四、反硝化(huà)反應時間不夠
在(zài)設計規範中反硝化池的水力停留時間(jiān)(HRT)要求在2~10h,也就是*低的HRT要(yào)控製在2h以上,低於*低停留時間反硝化會進行的不徹(chè)底,這種情況的出現,主要是前期設計水(shuǐ)量過小導致的!
解決(jué)辦法:
1、超出設計標(biāo)準的進水量導致的HRT縮短,可(kě)以考慮(lǜ)增加反硝化池(chí)的容(róng)積,例如新建(jiàn)或者將一些過餘的(de)建築改成反硝化池(chí)。
2、汙泥回流導致的HRT縮短,在實際(jì)中水力停留時間(jiān)的計算需要(yào)算(suàn)上汙泥回流的量,汙泥回流比越大反硝化的(de)HRT越短,過大(dà)的汙泥回流會導致反硝(xiāo)化的HRT不足,這一點很少(shǎo)有人去考慮,其實汙(wū)泥回流並不需要控製很大,控製的越大,回流汙泥濃度越小,回流中水越多!這種情況可(kě)以適當控製汙泥回流比來解決。
五、脫氮效率過高
在設計規範中脫氮(dàn)效率一般在60~85%,問(wèn)題中一級AO脫氮效率已經超(chāo)過(guò)了90%,對於市政汙水來說已經很不錯了,但是在高(gāo)氨氮的工藝廢水中,要求TN達到一級A,對一級(jí)AO工藝來說有點強人所難了。
解決(jué)辦法:
采用二級或者多級AO的工(gōng)藝來解決。
六、含n雜(zá)環有機氮
有些含氮有機物,普通的(de)生化無法破環,導致無法脫除,這種情況比(bǐ)較少見,主要是某一類(lèi)廢水上,這種情況下主要是工藝選型問題,沒(méi)有(yǒu)考(kǎo)慮有機(jī)氮氨化(有(yǒu)機氮(dàn)轉化成(chéng)氨(ān)氮)的過(guò)程。
解決辦法:
1、增加水解酸化的預處理。
2、水解酸(suān)化無(wú)法破環的,增加高級氧化(huà)預處理。